近日,在新升公司明源科技事业部库存盘货会上,技术骨干、仓库管理员、营销员全面分析了库存管理现状,查找问题并制定处理措施和发货计划,进一步提升库存管理的标准化、规范化水平。
思路决定出路,方法决定效果。面对当前严峻的内外部发展形势,新升公司牢固树立“过紧日子”的思想,强化“省一元钱比赚一元钱容易”的意识,从提升全员成本意识、优化流程改造、提高运行质量等方面纵深发力,在“增”上下功夫,在“节”上做文章,不断深挖生产一线降本提效潜能。
他们以“六精六提”融合管理“三步走”战略为引领,将“安全、干净、高效”精益班组创建、“治本攻坚平安新升”三年行动,与市场化精益化“六精六提”有效融合,围绕“降本、提质、增效”主基调,以现场管理为总抓手,强力推进现场治理、控本力度,有效提升公司生产经营整体效益和效率。“我们将学习型党组织建设的培训成果与实际生产业务相结合,对生产过程中存在的工艺流程、生产方式、排产计划、工序损失等影响生产管理各环节进行诊断分析,全面查找生产影响因素和浪费点,制定改善措施并积极落实。”新升公司党委书记、董事长王健告诉笔者。
新升热电厂对生产过程中存在的工艺流程、生产方式、排产计划、工序损失等影响生产管理各环节进行诊断分析,全面查找生产影响因素和浪费点,制定改善措施并积极落实。“我们运用大墙会议、鱼骨图分析等学习型工具,针对锅炉长周期运行、机组真空热效率及电网稳定运行方面难点进行分析改善,积极协调长协煤炭供应质量。”新升热电厂厂长李光玉介绍。
“我们厂锅炉入炉煤颗粒较大,煤颗粒在炉膛内燃烧不充分,导致锅炉渣可燃物较高,影响锅炉经济运行,虽然调整了破碎机间隙,但效果依旧不明显。”近日,在新升热电厂精益管理分析会上,锅炉车间主任李波说出当前现状。
为此,他们采用TBP八步法,明确目标、收集数据、确定问题、分析原因、制定对策、实施措施、检查效果和巩固成果的方法,通过采取在破碎机下煤口处安装导料板的方法,不断地调整试验导料板的角度,使煤炭进入破碎机时均匀分布,破碎机的锤头不会出现中间磨损严重的情况,入炉煤无大颗粒,使锅炉燃烧效率提高,减少了锅炉吨汽煤耗,降低了炉渣可燃物。实施后,入炉煤颗粒直径由2cm-5cm降至0.8-2.5cm,锅炉燃烧效率进一步提高,炉渣可燃物降低0.17%,每年可节约燃煤成本14.3万元。
新升明源科技事业部也多次开展学习型党组织建设活动,通过运用学习型工具、头脑风暴、大墙会议等形式,先后解决了提升加工效率、增强管理质效、提升营销水平等20条问题,真正做到精益管理全流程覆盖,管理水平显著提升。
为进一步将“安全、干净、高效”精益班组创建与市场化精益化“六精六提”管理深度融合,新升公司还组织开展“设备洗澡”活动,按照规范网格化、编码化“两化”管理的方式,用时两个月时间实现编码化管理设备彻底清扫一遍。“在巩固‘设备洗澡’活动成果的基础上,我们结合网格化管理工作,三季度开展‘精益示范区’打造活动,实现生产现场面貌动态达标、时刻保持干净、整洁,提升工作效率。”该公司经营管理部部长孙园说。
今年8月份,新升明源科技事业部组织人员前往东华科技济南万华公司,重点对精益现场工器具管理方面的先进经验和做法进行对标学习,以此推进明源科技事业部网格化、编码化和可视化管理。“针对车间现场现状,我们积极开展专项整治行动,对晶体加工设备内部、底部、顶部的油污、白色氧化铝粉末等清扫困难源进行整治,交接班期间对精益现场进行验收,期间共计清理设备36台,现场生产面貌改善效果显著。”新升明源科技事业部总经理侯绍刚告诉笔者。
在前不久的精益改善项目评审暨优秀提案改善项目评比会上,16项精益改善项目应运而生,为公司管理创新、生产创新、技术创新注入了新的活力。
集全员之智、聚全员之力。该公司坚持把节约挖潜的角度延伸到每个岗位、每名职工,引导职工挖掘废旧物资“含金量”,实现物尽其用,材尽其能。“修旧利废是企业减少支出、降低成本、提升经济效益的一项有效措施,同时也是设备管理工作中的一项重要内容。”王健说到。
为此,他们以“节支就是增盈、修旧就是创效”为宗旨,先后开展提案改善、“八大浪费”“全员寻宝”等活动,持续挖掘基层降本增效潜力,调动全体职工改革创新的积极性,推动实现降本增效的小革新、小创新、小改造在基层不断涌现。
据了解,明源科技事业部加工车间现有5台多线切割设备,运行时需要水冷一体机进行循环冷却,以此来提高切割的精度和效率。但随着设备使用频率和年限,水冷一体机漏氟、压缩机不工作等问题时常出现,除了支付昂贵的维修费外,还会延误订单进度造成一定损失。
“针对这一问题,我们根据现场实际环境,利用18摄氏度的常温生活水敷设进回两条管路,将生活水分别接入循环水箱中冷却铜管的进出口,用来置换切屑水的热量,达到冷却效果,代替水冷一体机冷却。”明源科技事业部副总工程师兼技术中心主任魏超介绍,他们还分设一路给循环油箱冷却,保证设备机械旋转部位正常运转,使用后的生活水还可进入工业水系统继续使用。经改造,每年可节约电费、维修费及停产损失10余万元。
新升运维事业部针对剑杆穿线方式慢、易出现断纬、错纬的问题,会同维修、技术部门进行研究,决定在现有基础上增加一套剑杆系统,纬线在剑杆带入经线内后,由增加剑杆进入勾住纬线穿过,提升了生产工时效率,有效降低成本。目前,两台滤布机增加双向剑杆投入使用后,由原先每班织布45平米增加至60平米,按照三班轮班计算,每天可增加产量45平米。