走进泰星股份,一股“紧日子”里的精打细算之风扑面而来。维修车间内,回收换热器正加紧检修维护;生产现场上,修复设备再度上岗投用……一场全员参与、全域发力的降本增效攻坚战全面打响。该公司以精益管理为抓手,精打细算“铁算盘”,全力破解发展瓶颈、激活提质增效新动能。
小改小革见真章,技术优化降能耗
生产一线的点滴改进,往往是降本增效的源头活水。一车间聚焦关键耗能设备——换热器,开展了一项卓有成效的技术改造,生动诠释了“小改小革”的大能量。车间技术人员通过对现有换热流程的细致摸排、对换热效率的精确测算,并借鉴行业先进经验,精心设计了一套改造方案。方案并非大规模的设备换代,而是针对管路布局、换热面积利用、温度控制等环节进行了精准的“微创手术”式优化。

(图为管道梳理现场)
改造实施后,效果立竿见影。经严格核算,每吨产品的蒸汽消耗成功降低了0.6吨。这一数字看似不大,但置于车间持续稳定的生产总量背景下,其累积效应极为可观。这不仅直接带来了可观的能源成本节约,降低了产品单耗,也间接减轻了供汽系统的负荷,有利于全厂能源系统的平稳运行。
更重要的是,此次成功改造激发了车间员工立足岗位、钻研技术、主动改善的热情,营造了“人人关心成本、人人思考节约、人人参与改进”的良好氛围,为持续推动技术进步和成本控制奠定了坚实基础。
修旧利废巧盘活,变废为宝增效益
降本增效,既要开源,也要节流,其中充分挖掘内部存量资产价值、实现资源循环利用是至关重要的一环。面对流程优化可能带来的新增设备需求,维修班组没有简单地选择“买买买”,而是将目光投向了内部的闲置资产。他们了解到原膦腈车间有废旧换热器处于停用状态后,立即组织设备人员对其进行评估。

(图为修复换热器)
经过仔细检查和可行性分析,确认该台旧换热器主体结构完好,只需经过清洗、检测、修复部分管路及密封件,并针对现有工艺参数进行适应性调整,完全能够满足二车间当前的生产要求。他们迅速组织相关人员对换热器进行彻底的“体检”与“手术”。最终,这台旧设备重新焕发生机,在二车间的生产线上稳定运行起来。
此举直接节省了一笔可观的新设备采购费用,同时避免了旧设备作为废品处理可能产生的成本负担,是循环经济理念在生产实践中的具体体现。它鼓励所有部门在规划资源时优先考虑内部挖潜和循环利用,最大限度提升资产全生命周期价值,让每一分钱都花在刀刃上。
精打细算控源头,谈判博弈降成本
成本控制的前沿阵地,不仅在生产线,更在采购源头。采购班组深刻认识到:原材料、备品备件的采购成本,直接决定产品总成本,采购环节每节约一分钱,就是为利润贡献一分钱。
近期,针对一批用量大、价值高的重点原料,采购班组主动担当、靠前发力,将市场化竞争机制全面引入供应商遴选,精心组织17家潜在供应商开展集中洽谈、逐家议价,以公开透明、公平竞争的方式优选合作伙伴。

(图为洽谈现场)
谈判前,采购人员做足功课、下足功夫:深入调研市场行情,精准研判价格走势,细致拆解材料成本构成,全面比对各家供应商的产能实力、技术水平、合作历史与市场口碑,做到心中有数、手中有策、应对有方。谈判中,他们始终以泰星股份利益最大化为原则,在严守质量标准、确保交货周期的前提下,充分依托规模采购优势、长期合作前景、付款方式优化等有利筹码,与供应商展开多轮坦诚务实、精准高效的沟通博弈。“既要把价格谈下来,更要把供应链稳下来”,采购团队既坚守价格底线,又寻求共赢空间,最终在优质供应商中优中选优,成功达成比原预算及历史采购价更具竞争力的新协议,部分原料每吨较市场均价优惠约400元,降本成效十分显著。
此次集中采购谈判的圆满成功,不仅直接降低物料采购成本、减少资金占用,更进一步规范供应商管理、优化供应链结构,显著提升该公司抵御市场价格波动的能力。这是将成本控制前移至供应链最前端、从源头为降本增效保驾护航的有力举措。