成本线是企业的生命线,成本优势是企业的竞争优势。今年以来,山东玻纤坚持成本要素管控,构建一体化全员自主改善管理体系,培育成本优势,开展“一元钱”活动,构建低成本战略,“卷”出经营提质新成效。
再利用 “烘干炉”创出效益
“今天的有效投资就是明天的核心竞争力。近期,山东玻纤对原5号生产线进行优化升级,以期能够更快融入高端市场,满足严苛的市场需求。前不久,一个标志性的里程碑被镌刻:17万吨ECER玻纤生产线数字化升级技改项目喜封金顶。在庆典现场,烘干炉再利用这一成果走进笔者视野。
(山东玻纤烘干炉)
烘干炉作为玻璃纤维生产线上的关键设备,其性能优劣关系到生产效率与产品质量,面对老旧烘干炉设备能耗高、效率低等问题,山东玻纤并没有选择简单淘汰,而是积极探索再利用之路。
“我们引入先进的智能化控制系统,通过技术手段,对烘干炉运行状态进行实时监测和精准控制。”山东玻纤副总经理、安全总监李金保介绍。他们通过智能化手段优化烘干工艺,针对烘干物料特性,确定最佳的烘干温度、时间和湿度控制范围,不仅能够提高烘干效率、减少物料浪费,还大大减少了人工成本,降低能耗。
与此同时,他们将烘干过程中所产生的废弃物进行资源化利用,达到了绿色减排的目的。通过深入技术研究,成功让设备焕发新活力,实现减排、效率“双提升”。
强管理 “一元钱”省出效益
“效益与原料费、物流费等为反比例关系,只有将这些可控成本降低了,才能实现经营效益提高。”山东玻纤党委书记、董事长张善俊多次就成本管控工作作出重点强调。
然而,如何管控成本,将每一元钱都花在刀刃上?山东玻纤的答案是开展“一元钱”活动。
“当前玻纤市场持续低迷,开展‘一元钱’活动是实施低成本战略的重要组成部分。我们以班组为单位收集‘一元钱’活动具体实施项目,树立能省一分是一分,能省一元决不多花一元的意识,通过一点一滴降成本、减浪费、增效益。”该公司财务资产部经理王明洋介绍。他们以班组为单位,收集在“节支降耗”“修旧利废”“小改小革”“七大浪费”“精益改善”等方面的具体措施,在车间范围内全面排查“跑冒滴漏”和各类浪费现象。车间之间、工序之间相互排查,深入排查浪费点、浪费源,坚持降本增效从源头‘卷’起来。
(排查跑冒滴漏现场)
抓住源头,便抓住了成本关键。利用班中餐食品袋更换垃圾桶塑料袋,月创效5元;将过滤网清理后再次利用,月创效1500元;提高窑炉余热利用率,加长停炉周期,月创效12000元。从几元到上万元,山东玻纤始终坚持“省一元钱比赚一元钱容易”理念,着力实现源头集成降本。今年来,“一元钱”活动创效额达50万余元。
再利用 “废料堆”节出效益
“这个设备虽然报废了,但是上面的螺丝都没坏,拆下来还能用。”
“可以对报废的滚筒轴进行焊接、加工,这样又能节约一笔钱。”
……
走进山东玻纤各厂区,人人都是妙手回春的“改造能手”,昔日无人问津的“废料堆”,如今却成了炙手可热的“香饽饽”。自低成本战略活动开展以来,山东玻纤通过采取修复、拆解、拼装等各种手段,充分利用废旧物资,降低生产成本,发动员工强化成本意识,全员、全过程、全方位降低成本费用,一场“废旧改造风”刮起。
(废旧改造现场)
“你看,这个液位计的电路板损坏报废,这个液位计的传感器损坏,我们将两个液位计拼凑为一个液位计,就可节约差不多1300元。”职工巩志康介绍。“修复一个旧的,就少投入一个新的,不仅能够节约生产成本,也提高了我们的维修技能。”
山东玻纤不断将降本增效引向深入,他们将修旧利废纳入工作日常,在降低成本的同时,加强修旧利废工作的管理。大到设备机器、驱动电机,小到芯片、螺丝,把不能再使用的设备配件拆下来作为他用,减少废旧设备配件消耗,形成全员节能降耗、挖潜增效的良好氛围。