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【降本增效 出僵治亏】方大新材:一“降”再“降”,求得生产降本最优解

作者: 孙馨语   发布日期: 2024年10月09日

在市场缩水严重,管材销路不畅的困境下,方大新材生产车间开启“大降本”模式,实现“全员降本× 全覆盖降本=增效plus ”的效果。

“一招鲜吃遍天

小到一副耳塞,大到一把锤子,在低值易耗品的“世界”里,从何处省最精准、怎样省最到位?

“水洗会影响耳塞的慢回弹,但是定期清洁耳道,可以延长耳塞的使用寿命。”

在方大新材车间晨会上,生产一组展开了一场“低值易耗品降本大讨论”。通过对生产车间所使用的所有低值易耗品进行全面梳理,根据使用频率、成本贡献率、可替代性等因素进行分类,并将高频次、高成本或关键生产环节中的低值易耗品作为重点优化对象。

同时,他们通过设立“降本小能手”“金点子”奖励计划等方式,鼓励职工在日常工作中主动寻找并实施降本措施。该公司还开展手套、耳塞等劳保用品日常维护技巧培训,提升职工对低值易耗品正确认识。

“大家集思广益,你一式我一招,目前已经为车间降本贡献了30余条金点子,其中12条已经开始试行。”方大新材淄博生产车间主任司书彬说。

真“金”不怕火炼

双抗母料作为方大新材矿用管材生产的主要原料,因其良好的阻燃抗静电效果,让管材可以适应矿井下各类场景,同时,它也占据了该公司生产成本“半壁江山”。

“双抗母料1吨成本近2万元,价格太高,但现存市场上也没有更合适,价格更低廉的母料能够替换它。”该公司技术研发部副部长宋飞飞介绍,为解决原料成本问题,他们联系班组开展“原料降本专题研讨”。

“我们可以试试双抗母料和聚乙烯混合生产,在不影响质量的前提下,减少双抗母料的投入。”生产三组的挤出工李厚涛在研讨会上提出。

来自一线职工的“金点子”让该公司技术研发部门找到了思路。经过反复试验,按照1:1的配比混合双抗母料与聚乙烯产出的管材,不仅能够正常投入使用,且完全满足国家检测标准。混合材料的成功应用,让方大新材材料单价同比下降24.6%,前三季度为该公司生产创效66万元。

万变不离其“宗”

从5S到6S,从价值流图析到全面生产维护,方大新材生产车间在“大降本”策略中愈发注重与“精益管理”的融合。

“利用价值流图析,我们筛选了生产过程中的七大浪费,将牵引浪费作为重点,实行‘开机废品限额’,把浪费控制在源头。”该公司副总经理、安全监察部部长孙振说,他们根据117种管材规格型号,制定出相应的开机废品数量。除原料不良和机器故障产生的废品,其余废品数量由称重人员每日汇总上报。

为减少“原料不良”带给生产的影响,该公司技术研发部强化原料进厂试验,并开展QC小组活动,结合当前生产重点和薄弱环节,实施面对面现场指导和监督检查。与此同时,维修组加大对设备定期保养维修频次和巡检力度,通过技术改进、工艺优化等多项举措,将废品率“打”下来。

截至目前,该公司淄博生产车间废品率同比减少20%,降本近10万元。