东华科技公司围绕降本提效多方联动打出“组合拳”,从管理、技术、工艺等方面入手,提产量、降煤耗、降电耗、节开支,二季度熟料制造成本环比降低了10%。
管理降本“出妙招”
“降低成本就是最直接的创效。”近日,该公司熟料事业部部长张兵在调度会上说。为实现成本最低化、效益最大化,该部门专门成立了熟料生产能耗指标控制小组,采用4+N管理模式,分别控制煤耗、电耗、氨耗、发电量等4个能耗指标,多方管控提产降耗。
今年以来,环保管控力度加大,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等排放总量控制指标一再紧缩,东华科技公司想方设法解决熟料提产增效与排放之间的矛盾。熟料事业部采取调整生产工艺参数、控制停磨时间、利用大数据计算等措施,以小时为节点精准施策,在满足超低排放总量的同时,使熟料日产量逐步提升。
此外,他们狠抓现场管理,全方位治理跑冒滴漏,有效节约煤耗、电耗的成本投入。同时,加强备品备件及材料预算等物资管理,将管理成本中的水分“吃干榨净”。
技术降本“出新招”
维修费用是熟料制造成本的重要组成部分,其中外委维修费用更是大头。为降低维修成本,熟料事业部自二季度起采用内部激励机制,以市场化收购的方式鼓励员工提升维修技能,实施自主维修,先后完成了原料磨凹凸密封更换、斜拉链永磁耦合器改装、回转窑档铁检修等十几项大小不等的维修项目,共节约外委费用近30万元。
他们还采用新技术、新方法,对2#熟料生产线实施超低排放改造,使氮氧化物排放量同比降低33.8%,氨耗同比降低30%。先后对2#线篦冷机、1号汽轮发电机实施技术改造,使2#线回转窑发电量每小时增加了500度,发电负荷由6兆瓦增加到7兆瓦。
工艺优化“出高招”
作为成本管控的“源头”,原燃材料的质量把关是关键。
熟料生产所用的石灰石、砂岩、原煤等原燃材料质量和配比直接影响着熟料生产成本。为从“根”上降本,该公司熟料事业部质控中心从原燃材料质量管控入手,采用自创的“望闻问切”四步管理法快速准确地判断进厂的原燃材料质量情况,及时发现存在质量问题的原燃材料并作出拒收、停进及让步等验货处理方式。二季度以来,利用此验收方式验收石灰石、砂岩、炉渣等原燃材料质量主要指标合格率达90%以上,氯碱等有害元素指标合格率99%,节约成本123万元。同时,该公司还使用高热值炉渣,使煤耗降低了2%。
为降成本,他们从配料方案、工艺优化入手实施攻关。“我们根据物料质量和烧成工艺重新设计了配料方案,使配料既有利于提高熟料质量,又有利于工艺煅烧,还能实现成本最低化。”熟料事业部质控中心主任单超说。
经过多次试验,他们新制定的配料方案优化了烧成工艺,使风、煤、料在回转窑内配合更为顺畅,窑况更为稳定,二季度煤耗环比降低了5%,水泥中熟料配比降低了2%。